Schweden05
New member
Hallo zusammen liebes Ardumover-FAN Team,
Ich bin erst seit einer Woche in Besitz eines Baukastens und habe soweit alles fertig. Leider hatte der DC-DC Wandler gefehlt und Mutter etwas warten.
Benutzen tue ich die Long-Range Version mit sunray und habe diese erfolgreich auf den M4 gespielt und eingerichtet.
Ob es so einen Fall schon gibt habe ich gesucht aber leider nichts gefunden.
und zwar kann ich die App nicht über Alan sonder nur über Bluetooth verbinden (das ist erstmal egal).
Wenn ich den "Joystick" bewege, dreht erstens das linke Rad verkehrt herum und die Motoren stocken unregelmäßig.
Ich denke, dann sich das Problem sicherlich leicht beheben lässt. Wenn ich diesen "im Forum gefunden" Rad-Test mache mit glaube ich AT+E, dann läuft der Test durch und nach dem Test piepst das Mainboad weiter.
Also mit dem Test-Programm läuft zwar das Rad falsch herum, aber durchgehend.
Wenn ich den Joystick nehme, dann stottert es.
PPS. die Platine passt leider nicht in das Gehäuse und liegt deshalb schräg. Sie kommt nicht an leitende Teile!
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Gerne schicke ich Infos nach
Liebe Grüße und aller besten Dank Tim
Anhang anzeigen IMG_1547.MOV
Anhang anzeigen RPReplay_Final1663857547.MP4
Ich bin erst seit einer Woche in Besitz eines Baukastens und habe soweit alles fertig. Leider hatte der DC-DC Wandler gefehlt und Mutter etwas warten.
Benutzen tue ich die Long-Range Version mit sunray und habe diese erfolgreich auf den M4 gespielt und eingerichtet.
Ob es so einen Fall schon gibt habe ich gesucht aber leider nichts gefunden.
und zwar kann ich die App nicht über Alan sonder nur über Bluetooth verbinden (das ist erstmal egal).
Wenn ich den "Joystick" bewege, dreht erstens das linke Rad verkehrt herum und die Motoren stocken unregelmäßig.
Ich denke, dann sich das Problem sicherlich leicht beheben lässt. Wenn ich diesen "im Forum gefunden" Rad-Test mache mit glaube ich AT+E, dann läuft der Test durch und nach dem Test piepst das Mainboad weiter.
Also mit dem Test-Programm läuft zwar das Rad falsch herum, aber durchgehend.
Wenn ich den Joystick nehme, dann stottert es.
PS. Wie kann ich die Konsole ganz kopieren?16:42:21.059 -> motor fault recover counter 5
16:42:21.059 -> ERROR: motor recovery failed
16:42:21.091 -> ERROR motor current too high: current=0.11,12.05,0.00
16:42:22.112 -> motor fault recover counter 1
16:42:22.178 -> ERROR motor current too high: current=0.00,12.17,0.09
16:42:23.165 -> 0:1:13 ctlDur=0.02 op=Idle(initiatedByOperator 0) freem=244883 sp=11DCB bat=29.74(12.15) chg=0.18(0.00) tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=0.00 tow=0 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=0.00 d=0.00 sol=0 age=73.17
16:42:23.165 -> motor fault recover counter 2
16:42:23.231 -> ERROR motor current too high: current=0.00,12.08,0.00
16:42:24.253 -> motor fault recover counter 3
16:42:24.290 -> ERROR motor current too high: current=0.14,12.02,0.00
16:42:25.309 -> motor fault recover counter 4
16:42:25.375 -> ERROR motor current too high: current=0.00,12.07,0.27
PPS. die Platine passt leider nicht in das Gehäuse und liegt deshalb schräg. Sie kommt nicht an leitende Teile!
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Gerne schicke ich Infos nach
Liebe Grüße und aller besten Dank Tim
Anhang anzeigen IMG_1547.MOV
Anhang anzeigen RPReplay_Final1663857547.MP4