akawakaluwa
New member
Hallo zusammen!
Nach 1 Monat intensiver Forum und Homepage Recherche, sowie gewohnt zuverlässiger und schneller Lieferung aus dem Ardumower-Shop, möchte ich hier auch mal meine bisherigen Erfolge dokumentieren.
Es fährt!
Ich habe das Ding in 3 Module aufgeteilt (Antrieb;Mäheinheit; Regelung), und das jeweils in (bzw. auf) Aluprofile gebaut. Da ich (erstmal) auch die GMPD Motoren als Antrieb nutze, mein (EBM Lüfter inkl. PWM Ansteuerung und Tacho Anschluss) Mähmotor aber auf 24 V läuft, habe ich einen 12 V Abgriff der beiden Batterien gemacht, und über ein Finder Relais die Abschaltung des Gesamtsystems realisiert.
Ich habe heute die Schleife (alte Version) final verlegt und meinen Rasbot dazu gebracht in die Ladestation zu finden.
Das abfahren der Schleife und "normale mähen funktioniert soweit super, und hoffe jetzt die Beta Probleme im IMU und Timer demnächst in den Griff zu bekommen. Ausserdem spinnen meine Sonar Werte im Betrieb, und springen immer wieder zurück auf 0, was ein stoppen und drehen zur Folge hat.
Jetzt braucht´s nur noch ein Gehäuse.
Anbei ein paar Bilder, mehr folgt.
Gruß,
Michael
Nach 1 Monat intensiver Forum und Homepage Recherche, sowie gewohnt zuverlässiger und schneller Lieferung aus dem Ardumower-Shop, möchte ich hier auch mal meine bisherigen Erfolge dokumentieren.
Es fährt!
Ich habe das Ding in 3 Module aufgeteilt (Antrieb;Mäheinheit; Regelung), und das jeweils in (bzw. auf) Aluprofile gebaut. Da ich (erstmal) auch die GMPD Motoren als Antrieb nutze, mein (EBM Lüfter inkl. PWM Ansteuerung und Tacho Anschluss) Mähmotor aber auf 24 V läuft, habe ich einen 12 V Abgriff der beiden Batterien gemacht, und über ein Finder Relais die Abschaltung des Gesamtsystems realisiert.
Ich habe heute die Schleife (alte Version) final verlegt und meinen Rasbot dazu gebracht in die Ladestation zu finden.
Das abfahren der Schleife und "normale mähen funktioniert soweit super, und hoffe jetzt die Beta Probleme im IMU und Timer demnächst in den Griff zu bekommen. Ausserdem spinnen meine Sonar Werte im Betrieb, und springen immer wieder zurück auf 0, was ein stoppen und drehen zur Folge hat.
Jetzt braucht´s nur noch ein Gehäuse.
Anbei ein paar Bilder, mehr folgt.
Gruß,
Michael